Segundo Informe Pasantía: Mejora de la productividad laboral en línea preformados – planta panadería

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2018

Director de trabajo de grado

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Editor

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

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Resumen

La práctica llevada a cabo en IdeAl – Industria de alimentos de Grupo Éxito tuvo como componente

esencial el involucrarse en el diario vivir de las plantas buscando encontrar oportunidades de mejora

que permitieran así mismo un afianciamiento y aplicación de todas las temáticas abordadas en la

universidad como parte de la formación profesional propuesta.

El desarrollo de la práctica consiste en conocer en lo posible la totalidad de las plantas con las que

cuenta el parque industrial y entender a groso modo la metodología de trabajo de cada una de ellas,

sin embargo, al ser tan grande es más sencillo enfocarse por periodos de tiempo definidos en una

planta y conocer una línea o proceso mínimo. En el caso personal estuvo enfocada en las plantas de

bebidas y jugos, panadería y delicias.

En la planta de bebidas y jugos se realizó un trabajo enfocado a la optimización del proceso de los

jugos de naranja y mandarina para incrementar los días de vida útil mediante una mejora en el proceso

de lavado y desinfección de la fruta y posteriormente en el proceso de exprimido y envasado.

La planta de panadería tuvo un trabajo enfocado a la mejora de la productividad laboral de la línea de

preformados basado en uno de los productos Pareto que es el roscón de guayaba preformados x 300

gr, en este la metodología de trabajo estuvo dirigida a un levantamiento de información que permitiera

balancear la línea mejorando la productividad de todos los colaboradores involucrados dentro de la

línea y así mismo la eliminación de algunos reprocesos causados por la desviación de peso que

presentan las porciones y los cortes del relleno.

Por otra parte, en la planta de delicias se llevaron a cabo otras actividades que eran apoyo de otros

proyectos como el del vegetalero y que se mostrara más adelante. En cuanto a proyectos de mejora

se trabajó en la optimización del consumo de gas y uso de equipos en línea amarilla para operar de

manera óptima asegurando una reducción significativa en el eco indicador de gas de la planta; para

esto se levantó la información de fritura del macro proceso de empanadas y arepas de huevo y los

pasos que nos ayudan a llegar a este resultado deseado es la definición de un proceso de uso y fritura

estándar que nos pueda asegurar la completa cocción y posterior a esto ir balanceando las últimas

etapas del proceso que son fritura, congelación y empaque respectivamente.

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